隨著各地環(huán)境控制的日益嚴(yán)格,燒結(jié)環(huán)冷機廠家被列為鋼鐵企業(yè)的首控單位,燒結(jié)環(huán)冷機煙氣中的粉塵需要有效地捕集和處理才能排放。電除塵器是一種常用的燒結(jié)煙氣凈化設(shè)備,保證其正常運行尤為重要。燒結(jié)環(huán)冷機廠家 2#電除塵器經(jīng)多次大修仍不能正常運行,直接影響了燒結(jié)生產(chǎn)和煙塵排放達標(biāo)。通過對126 m2 燒結(jié)機煙道改造,保證了2#電除塵器正常的運行,同時延長了主抽風(fēng)機葉片的使用壽命,為燒結(jié)生產(chǎn)順行和煙氣達標(biāo)排放創(chuàng)造了條件。
1 存在的問題
燒結(jié)工序中的 126 m2 步進式燒結(jié)環(huán)冷機由北京公司設(shè)計,為 3 臺主抽風(fēng)機共抽同一煙道的分段式抽風(fēng)系統(tǒng)。
3 臺電除塵在運行過程中,1#風(fēng)機抽 1# ~5#、15# ~18#風(fēng)箱,為點火段與燒結(jié)段末端,1#電除塵進口溫度保持在 110 ℃ 左右; 3#風(fēng)機抽19# ~30#風(fēng)箱,為冷卻段,3#電除塵進口溫度在 180℃左右,電除塵運行正常; 2#風(fēng)機抽 6# ~ 14#風(fēng)箱,為燒結(jié)段。2#電除塵進口溫度在 65 ℃左右,冬季進口溫度在 50 ℃左右。2#電除塵冬季出現(xiàn)放灰斗流水現(xiàn)象,電除塵內(nèi)部電場極板腐蝕嚴(yán)重,且電場內(nèi)極板粘灰嚴(yán)重,甚至堵塞出口分布板,造成 2#電除塵運行困難,影響燒結(jié)生產(chǎn)。
2 原因分析
電除塵器是一種煙氣凈化設(shè)備。其工作原理:煙氣中灰塵塵粒通過高壓靜電場時,與電極間的正負(fù)離子和電子發(fā)生碰撞而荷電( 或在離子擴散運動中荷電) ,帶上電子和離子的塵粒在電場力的作用下向異性電極運動,并積附在異性電極上,通過振打等方式,使電極上的灰塵落入收集灰斗中,使通過電除塵器的煙氣得到凈化,達到保護環(huán)境的目的。
影響電除塵效率的因素主要有 3 個: 含塵氣體和粉塵的性質(zhì),電除塵本身結(jié)構(gòu)性能,電源性質(zhì)。
1#、2#、3#電除塵共抽同一煙道,1#、3#電除塵能正常運行,證明含塵氣體的性質(zhì)和粉塵的性質(zhì)對電除塵影響不大。3 臺電除塵電源性質(zhì)相同,對電除塵影響不大。電除塵器外殼、電場下部料斗、懸掛電暈線框架的絕緣套管、供電裝置的絕緣子和電暈線旋轉(zhuǎn)錘擊式振打裝置的瓷軸需要保溫,以防止絕緣性能低,粉塵結(jié)塊和腐蝕極板、電暈?zāi)妇€。
電除塵器運行時,絕緣套管周圍要保持固定的溫度,防止在其表面出現(xiàn)冷凝水而破壞絕緣性能,甚至短路而使電除塵無法工作。絕緣套外的保溫箱溫度,要求高于露點溫度 20 ~ 30 ℃,保證套管的絕緣性能。
2#風(fēng)機抽風(fēng)段為燒結(jié)段,煙塵含水分較大,溫度較低。由于電除塵進口煙氣溫度低于露點溫度,煙氣中的 SO2 與冷凝水分結(jié)合生成硫酸或亞硫酸腐蝕電場極板,因此出現(xiàn)了電場內(nèi)部極板腐蝕嚴(yán)重現(xiàn)象。煙塵濕度大,粉塵吸附粘結(jié)在極板上,導(dǎo)致振打失效,極板粘灰嚴(yán)重,電暈線失去放電效果。絕緣軸套及絕緣子表面出現(xiàn)冷凝水,絕緣性能破壞,電除塵器出現(xiàn)短路。
綜合以上分析認(rèn)為,電除塵器進口煙氣溫度低于露點溫度是造成除塵效率低、風(fēng)機葉輪磨損的主要原因。
3 改造過程
為改變 2#電除塵器工況條件,試打開 1#、2#煙道門,實現(xiàn) 1#、2#風(fēng)機共抽 1# ~18#風(fēng)箱,提高 2#電除塵進口煙氣溫度。試驗效果并不明顯,2#電除塵煙氣進口溫度沒有明顯提高,僅達到 70 ℃左右,達不到 2#電除塵器運行工況要求。
試打開 1#、2#、3#煙門實現(xiàn) 3 臺風(fēng)機共抽 30 個風(fēng)箱,以期達到提高 2#電除塵進口煙氣溫度目的。
但 3 臺風(fēng)機共抽煙后,出現(xiàn) 2#風(fēng)機載荷減小。風(fēng)機運行電流由正常的 115 A 左右,降至 95 A 左右。燒結(jié)機垂直燃燒速度下降,機速降低,對產(chǎn)量影響較大。同時 2#電除塵器進口煙氣溫度達到 80 ℃ 左右,基本能維持 2#電除塵器正常運行。但此方式對生產(chǎn)影響較大,不可取。
2016 年 2 月份,因 2#電除塵器出風(fēng)口分布板堵塞,電除塵器出風(fēng)口抽裂,電除塵器 3#電場懸掛電暈線框架因除塵框架箱體腐蝕脫落,2#電除塵器不能使用。隨即對除塵器進口管道進行改造,利用閑置的原 2#多管除塵維持生產(chǎn)。運行 10 天,又因溫度低粉塵粘接,2#多管堵塞,2#風(fēng)機被迫停用 15 天,對生產(chǎn)造成重大損失。隨后安裝新增管道對接 3#多管除塵,利用閑置的原 3#多管除塵維持 2#風(fēng)機正常運行。
多次改進措施都達不到理想工況條件,2#電除塵器運行困難,除塵效率低,設(shè)備腐蝕快,對后續(xù)工序影響較大,成為燒結(jié)環(huán)冷機設(shè)備運行中多年的隱患。為改變這種被動局面,燒結(jié)廠多方請教,探討、研究可實施的方案。通過征集合理化建議,召開專題會議,終制定出可行性實施方案。
4 改造方案及實施
4. 1 煙道改造方案
多種改進措施都不能滿足生產(chǎn)要求,只有改變煙道溫度分配與風(fēng)量分布,才能滿足生產(chǎn)需要。根據(jù)風(fēng)量及風(fēng)溫的調(diào)節(jié)要求進行計算,改變進口管徑,重新安裝抽風(fēng)管道的對接位置,實現(xiàn)對風(fēng)量、風(fēng)溫的調(diào)節(jié),并充分考慮風(fēng)機的載荷。2017 年 6 月對 126m 2 步進式燒結(jié)環(huán)冷機大煙道進行改造。
4. 1. 1 1#風(fēng)機煙道改造
1#風(fēng)機抽 1# ~ 14#、26# ~ 30#風(fēng)箱。1#風(fēng)機煙道加長延伸到 26#風(fēng)箱,管道為 1 200 mm × 1 700mm 矩形管,變徑 1 200 mm; 原通向 2#與 3#風(fēng)箱間1 900 mm 管道變徑為 1 200 mm; 原通向 16# ~17#間管道卦堵,重新在 12# ~ 13#風(fēng)箱間開孔為變徑1 400 mm管道。利用 26# ~ 30#風(fēng)箱冷卻段的高溫?zé)煔馓岣?1#除塵進口煙氣溫度。
4. 1. 2 2#風(fēng)機煙道改造
2#風(fēng)機與 1#風(fēng)機共抽 1# ~14#、26# ~30#風(fēng)箱,實現(xiàn) 1#、2#風(fēng)機互備。原煙道由 2 700 mm 變徑2 400 mm管道,并在原煙道插加旁通與原 3#風(fēng)機煙道連通,變徑為 1 200 mm 管道。利用 26# ~ 30#風(fēng)箱冷卻段的高溫?zé)煔鈦硖岣?2#除塵進口煙氣溫度。
4. 1. 3 3#風(fēng)機煙道改造
3#風(fēng)機抽 15# -25#風(fēng)箱。新增 Φ 3 000 mm 管道與 3#電除塵進口 3 200 mm 管道接通。燒結(jié)段與冷卻段結(jié)合,保證 3#電除塵器進口溫度。2012 年 6月份,由外協(xié)河北路泰建筑安裝有限公司完成安裝對接。同時新增管道進行噴涂、防腐和保溫。
4. 2 風(fēng)機改造
3#風(fēng)機只有與 1#、2#風(fēng)機匹配,才能使 3 臺風(fēng)機實現(xiàn)共抽煙道。改造 3#風(fēng)機葉輪,使其與其他 2臺 風(fēng)機匹配。當(dāng)有1臺風(fēng)機有問題時,可打開煙道門生產(chǎn),實現(xiàn) 3 臺風(fēng)機互備。由陜西嘉惠風(fēng)機廠設(shè)計,實現(xiàn)原風(fēng)機外殼與功率不變的同時,改造風(fēng)機葉輪,與 1#、2#風(fēng)機匹配。2013 年 5 月份,完成改造。
4. 3 2#電除塵器大修
為實現(xiàn)除塵本體無故障運行,2016 年 1 月 19 日~4 月19 日,由河北華東除塵設(shè)備有限公司承建,對2#電除塵器實施大修。2016 年6 月份對接使用。
5 結(jié)語
2016 年 6 月份管道對接完成后,1#電除塵器進口溫度 130 ℃左右,2#電除塵器進口溫度 120 ℃左右,3#電除塵器進口溫度 160 ℃左右,達到了各電除塵器進口煙塵的溫度要求。3 臺風(fēng)機運行電流及載荷與改造前基本相同如表 5 所示。燒結(jié)機的產(chǎn)量、大煙道負(fù)壓沒有明顯變化。
可以看出,2#電除塵經(jīng)改造后,進口溫度明顯提高,各電場電流明顯提高,除塵效率有較大改善。制約燒結(jié)生產(chǎn)多年的設(shè)備缺陷得到解決,126 m2 燒結(jié)環(huán)冷機生產(chǎn)得到保障改造后,環(huán)境治理明顯改善,煙氣達標(biāo)排放,改造是成功有效的。